大庆油田科技“金钥匙”破解节能“绿密码”

www.chinaoilonline.com  2025-07-07 18:26:03
来源:中国石油新闻中心

今年以来,大庆油田以科技为引擎驱动节能增效,交出一份亮眼成绩单。在油藏、机采、地面三大生产用能系统应用各类节能技术措施1.95万项,节电9110万千瓦时,节气2035万立方米,实现节能5.6万吨标准煤。其《绿动未来 油绘新章 以绿色低碳绘就美丽中国石油画卷》案例成功入选生态环境部2025年绿色低碳典型案例,成为中国石油唯一获此殊荣的单位。

锚定“当好绿色低碳转型的标杆,建设环境友好的百年油田”奋斗目标,近年来,大庆油田在节能领域持续发力,让老油田焕发新活力。“秉持立体化节能理念,大庆油田围绕油藏、机采、地面三大生产用能系统,区域性推广应用节能技术,将智能化融入精细生产,全力追求规模效益‘最大化’。”大庆油田新能源事业部相关负责人说。

在油藏系统,大庆油田依托大数据,动静结合、精细评价,精准识别并治理无效循环;机采系统聚焦“降低举升单耗”,今年应用各类节能电机、控制器等近7200井次;地面系统以节气和节电为主线,实施深度低温集输、高效加热等措施1.06万次/台套。

7月3日上午,在大庆油田采油四厂第一作业区聚五转油站,技术人员张梦迪盯着仪表盘上稳定的数据,露出欣慰的笑容。曾经,大家总担心停掺冷输影响产量,宁可多耗气也不敢尝试新方法。如今,经过两个阶段停掺冷输可行性试验,聚五转油站生产运行稳稳当当,掺水量一天减少1064立方米,耗气量降了5802立方米。“这些亮眼数据,给我们吃了颗定心丸。降本增效这条路,算是走通了!”张梦迪说。

近年来,采油四厂坚持以效益为导向,积极探索降本增效新路径、新方法。针对转油站综合能耗上升的问题,自2024年7月起,开展停掺冷输可行性研究试验。技术人员选取101口采油井,分批次进行试验。面对产量波动、数据有误差等难题,不断调整优化,不仅证明了停掺冷输的可行性,还累计节约成本1740万元,为大庆油田节能工作提供了宝贵经验。

同一天,在采油三厂注水作业现场,在洗井车规律的轰鸣声中,基层员工手持检测仪,密切监测注水井压力数据。

这个厂将注水作为开发工作的核心,构建“强化洗井”管理模式,严格把控洗井质量;实施注入水质提升工程,采取“一井一对策”“一站一方案”;加速数智化技术在注水上的推广应用,实现注水井运行远程调控。在一系列举措下,截至6月底,注水井利用率提高0.43个百分点,水质合格率优于计划指标,原油产量超计划完成,为全年产量目标的完成奠定坚实基础。

从节能试验到注水创新,从数据精算到流程再造,大庆油田正用科技点亮节能之路,让绿色发展理念落地生根,为高质量发展注入强劲动能。