西北三厂:技改革新助力效益发展

www.chinaoilonline.com  2018-04-20 01:47:05

     "现在不用每天巡井都要更换盘根了,工作起来轻松多了。”4月19日,西北油田采油三厂采油工杨建军、李国宏高兴地说。

    随着油田开发深度的持续深入,含水逐渐升高,大部分油井进入到了高含水期,目前全厂含水高于90%以上的油井50余口,高含水井在生产过程中,井口盘根磨损较快,需要频繁对抽油机停机更换盘根,不但影响生产时效,而且盘根的使用量不断增多,成本明显增加。一旦发生刺漏易造成井口污染的严重后果。

    技术人员通过研究发现,光杆密封器盘根频繁损坏直接原因是因为油井三高(高含硫化氢、高矿化度、高稠),造成光杆表面无法形成油膜得不到良好的润滑,直接摩擦导致盘根快速磨损,引起井口刺漏。

    采油三厂国宏技改团队围绕“降成本、保安全、增效益”主题,针对盘根刺漏问题进行技术攻关,研发出“自补润滑油高压光杆密封装置”。该装置可以强制润滑脂直接附着于光杆表面形成油膜,从而对盘根形成良好的润滑环境,最大限度的减少盘根磨损,避免井口出现刺漏现象。

    安装自补润滑油高压光杆密封装置后,平均更换盘根时间延长至15天,大幅降低了一线员工劳动强度,一口机抽井每月可减少更换盘根84个、减少停机时间9个小时。按目前采油三厂高含水机抽井57口计算,年综合效益增加200余万元。