西南采气一厂:打好老井稳产增产“攻坚战”

www.chinaoilonline.com  2018-01-23 00:37:24

    “我们通过对新沙21-43HF井实施转层挖潜,获日产天然气9.5万立方米,增产效果十分显著,这是我们做好老井稳产增产的一个缩影。”西南分公司采气一厂厂长申洪介绍说。

    该厂始终将天然气产量作为“生命工程”常抓不懈,在精细管理与技术攻关上下功夫,打好老井稳产增产“攻坚战”。2017年,老井累计生产天然气12.84亿立方米,占全年天然气产量12.92亿立方米的99.4%。老井综合递减率8.65%,自然递减率10.79%,圆满完成了年度目标任务。

    精细管理保产量

    川西气田经过近30年的开发,大多数井进入了低压低产阶段。在采气一厂现有的1271口中,生产井井口平均油压1.38兆帕,单井平均日产量0.35万立方米,属于典型的低压低产井。

    该厂在长期的生产管理过中,总结出精细化管理的“定人、定井、日跟踪、日维护优化”措施,实行“日清、周平、月结”的气井生产动态跟踪管理模式,大力提升了老井的稳产能力。

    他们对川西老区气井产量、压力、产液量及流体性质等差异化进行分析,并依托气井井下积液工况诊断,切实落实气井“一井一制”方案,实施733口井80448井次,累计增产天然气5914万立方米。

    该厂优化水淹井、积液井车载气举作业周期,实施气举排水采气作业77口井314次,累计增产天然气1689万立方米;优选效益好的3口气井开展车载气举注气憋压+泡排组合工艺,增产天然气64万立方米;对广金、新都区块车载气举作业条件受限的19口气井,开展槽车气举34井次,增产天然气424万立方米。

    采用“泡排剂/解堵剂+辅助排液”、“泡排剂/解堵剂+气举助排”、“连续油管机械解堵+连续油管气举排液”为主的井底净化手段,对33口井开展井底净化作业,增产天然气344万立方米。

    老井挖潜提产量

    老井挖潜具有“投资少、见效快、周期短”的特点,成为川西气田老区稳产、增效的重要手段之一。

    采气一厂以“精挖主力区、稳拓边部区、探评新层位”为工作思路,在对主力气藏进行挖潜的同时,把挖潜的“触角”伸向不被看好的低品位气藏,向难动用储量要产量。

    他们组织对什邡、新都、洛带等非主力气田开展全面地质复查,建立单井资料库近1000口,录取各项参数近44万项,逐层逐井进行分析,落实地质潜力。

    通过艰苦攻关,先后形成对各气藏差气层油气识别技术、气田经济极限挖潜评价技术以及挖潜措施工艺新对策等重要评价技术,形成了川西低渗致密砂岩气藏挖潜地质评价技术。

    这些技术的运用,有效地拓宽了选井范围,挖潜成功率也得到了极大的提高,达到80%,较前期提高了12%。2017年,累计实施6口老井挖潜,全部获得有效增产,累计增产天然气880万立方米。

    解决问题增产量

    以厂、采气管理区、中心站三级生产动态分析为平台,每日组织开展异常井梳理及措施优化工作,每月组织生产动态分析,专家会诊及时解决186项生产问题,有效解决876井次异常情况。

    井下节流是一种低成本投产工艺,但当气井进入生产后期,节流器阻碍了气井排液,严重影响了气井稳产。

    该厂组织科研人员潜心钻研,优化节流器打捞时机、研制打捞工具、制定节流器辅助打捞措施和节流器处置方式,从图纸设计到模拟制图、每一个细节都不放松。

    为了掌握精确数据,他们经常要头顶烈日酷暑反复实验。一个又一个的周末,工作室的成员们都是在现场和反复的实验和探索中度过,有效解决了井下节流气井打捞维护问题,为气井稳产提供了重要技术支撑。

    2017年,共对18口井开展井下作业打捞与维护作业20井次,打捞成功率72.22%,累计增产天然气313万立方米。