泾河油田“双空心杆”技术降成本增效益

www.chinaoilonline.com  2016-01-19 01:09:20

    截至1月17日,华北采油一厂泾河油田3口油井成功应用双空心杆热水循环加热工艺后,累计产油3969.42吨,节电5.6万度,节省洗井费用23万元,年创经济效益65万元。

    泾河油田位于鄂尔多斯盆地西南部,属于超低渗致密油藏,开采难度大。与同属华北油气分公司开发区块的宁东、红河、渭北油田的轻质原油相比,泾河油田产出原油胶质沥青质含量高、粘度大、凝固点高。生产过程中,极易发生抽油机光杆与驴头不同步“软卡”躺井,能耗和机械事故增加,导致热洗和修井作业频繁,严重影响油井正常生产。

    为了解决这些问题,降低稠油开采成本。该厂积极寻求新工艺低成本开发路径,技术人员以常规举升采油和双空心杆热水循环加热为配套工艺,在空心抽油杆和隔热内管之间建立热流体循环通道,制定周期性循环水加热方式,减少油井热洗和加药次数,节约生产成本,提高生产效率和增加生产效益。并2014年6月先后在JH2P2、JH2P16、JH2P6井实验应用。

    JH2P4井是油田一口典型的稠油井,原油密度0.88克每立方厘米,20℃时粘度94000毫帕秒,凝点24.5度。该井投产初期,日产17.5吨,含水7%。随着采出程度增加,地层压力快速下降,井筒内原油脱气严重,导致原油粘度不断增大、流动性能大大降低。“软卡”现象频发,热洗和修井作业频繁,其中热洗周期仅为26天,严重影响了油井开井时率。在借鉴JH2P2和JH2P6井双空心杆内循环应用技术后,去年11月4日,对该井双空心杆热水循环加热工艺后,工艺效果显著。日节电28.6度,节省洗井费用7200元,日产油保持在4.8吨,含水56%,稳产势头强劲。

    “双空心杆热水循环加热工艺应用的成功,为油田下一步的精细调整,加强技术创新和管理创新,最大限度地提高稠油井效益奠定了宝贵经验和技术支持。”该厂采油管理五副总管工程师、经理王克洋说。