广州石化:一个“金点子”解决生产大难题

www.chinaoilonline.com  2014-03-13 00:00:00

     3月11日一大早,在广州石化动力二站,仪控中心二车间CFB班的班员张文伟开始了接班后的第一次巡检,他打开5号仓泵的电磁阀控制箱门,听着“扑哧、扑哧”的电磁阀正常动作声音,他非常开心地说:“用了班长的‘金点子’,咱再也不用烦‘窜灰’的事了。”

   广州石化动力二站CFB装置仓泵输送系统共有22个仓泵,每个仓泵有六个阀,由于仓泵管道内的灰容易窜入闸板阀气缸,再经气源管反窜到电磁阀,从而影响到电磁阀组,造成闸板阀故障,导致整个仓泵系统运行失控,影响装置的长周期运行。每次电磁阀“窜灰”,就需要清理,不能清理的只能更换,经常是这边的故障还没处理完,那边又出问题了。班组接到生产上最多的电话,可以总结成一句话就是:“仓泵阀动作又不正常了。”

  “谁要是能把电磁阀窜灰的事情搞掂,我们一定‘感恩戴德’。”每次提起电磁阀“窜灰”的事情,班员的回答虽幽默、但无奈。

  班长黄佩东看在眼里,急在心中。期间,同事们发现他老爱拿着一个单向阀在画图,经常是画完了一张不满意又重画,同事们都摸不清他到底琢磨啥。

   一天,他拿着一张图兴奋地找到班组技术员杨敬,说出了自己解决仓泵输送系统的思路:借用单向阀的原理,设计一种带有排空口的单向阀加装在气源管路上,这样当电磁阀的输出气源通过单向阀时,推动密封膜片堵住放空口,气路进入闸板阀气缸;当闸板阀气缸内的气压逆流通过单向阀时,推动密封膜片堵住电磁阀入口,气缸内的气源通过排气口排气,借此来解决电磁阀窜灰的问题。

  “真是‘金点子’啊,我怎么就想不到呢!”杨敬非常认可这一方案。

  他们的想法也得到了上级部门的肯定,仪控中心成立了攻关小组讨论具体实施的细节,经联系厂家生产了100个特殊的单向阀,首先装在12个仓泵的气源管路上进行试用,经过一段时间的观察,电磁阀故障率直线下降。积累经验后,他们再把所有仓泵的电磁阀均加装了单向阀,彻底解决了仓泵电磁阀窜灰的难题。

  “一台电磁阀的价格约为2000元,而单向阀的价格仅为200元。项目实施后,每年最少可以节省维修费用10多万元。”黄佩东表示,该改造不仅确保了仪表的安全稳定运行,降低了班组的工作量,还节省了一笔维护费用。

   由于效果显著,这个“金点子”荣获仪控中心2013年职工技能创新项目一等奖。