鄯善采油厂半年节支创效千万元

www.chinaoilonline.com  2009-07-24 00:00:00

  7月12日走进鄯善油田联合站,记者发现以往给外输天然气增压的压缩机竟然没有运转。吐哈油田鄯善采油厂生产部门负责人告诉记者,这是流程简化带来的变化,停运压缩机后年可节省费用380多万元。

  随着油田开发的推进,投产近20年的鄯善油田、丘陵油田油气产量已从高位回落,装置和设备设施低负荷、高能耗等问题日益凸显。2009年年初,负责这两个油田开发的鄯善采油厂以“除隐患、降能耗、提效率”为目标,积极开展油、气、水系统适应性研究,优化简化运行系统。流程简化不简单,方案优化出效益,5项主要流程简化优化成效明显,今年前6个月已节支创效1500多万元。

  鄯善油田、丘陵油田各有一套天然气处理装置,在伴生天然气产量下降后,两套装置都吃不饱,处于低负荷运行。鄯善采油厂优化流程,将鄯善油田伴生气输往丘陵油田处理。技术人员发现,鄯善油田伴生天然气压力高于丘陵油田气处理装置进站压力。由此,采油厂实施流程简化,停运鄯善油田压缩机,从而实现鄯善油田伴生气依靠自身压力外输,不仅降低了装置耗电量,还省下压缩机维护费用。

  丘陵油田轻烃原料气压缩机运转负荷发生波动时,过去由于排气温度过高屡次出现保护性停机问题,影响了生产。今年年初,鄯善采油厂实施流程优化,彻底解决了这一问题,不仅避免了自动停机现象,还减少天然气放空量110万立方米。今年上半年,鄯善采油厂还实施巴喀至丘陵输气流程简化改造,日增输气能力15万立方米以上,实现巴喀油区天然气的全部回收利用。巧妙利用鄯勒站与丘陵联合站之间170米的海拔落差,停运鄯勒站内外输泵,年可减少电费38万元。优化供电线路,根据线路监测结果及时调整变压器容量,停运长期空载变压器,上半年能耗比计划降低16.2%。