河南油田“四个精细”确保产量箭头朝上

www.chinaoilonline.com  2017-10-20 01:06:35

    今年以来,面对产量任务和限亏目标双重压力,河南油田采油二厂按照油田决策部署,聚焦提质增效,抓实精细滚动勘探、精细调整、精细注汽、精细工艺优化,产量整体呈现平稳向好态势,原油日产量由年初的1120吨上升到目前的1250吨以上。

    精细滚动勘探,做大潜力促增产。今年以来,在老区老井复查评价方面,完成了王3断块、古城油田泌123-124断块等区块400余井次复查,60井层潜力论证。筛选出可实施潜力井34口,已实施24井次,验证油层14井层,增储65.24万吨,增加产能24.3吨,阶段增油3816.2吨。

    柴15井区通过精细构造刻画,分析区域“四性”特征,重新评价油水边界,利用老井评价4口井,增加产能12吨,阶段增油1297吨。

    在井网完善部署方面,实现了井楼八区南部、王3断块、王17断块及泌228断块完善部署新井18口,目前完钻投产15口,增加产能56.3吨,阶段产油5085吨。

    王集油田王3断块,自主完善部署新井7口,方案实施后新增日产能30吨,阶段产油3261吨,储量控制程度由76%提高到100%,采油速度由1.79%提高到2.22%。

    精细调整,做强常采增效益。前9个月,常采共实施各类措施248井次,阶段增油14527吨,目前常采产量占总产量比例达到50.8%,自然、综合递减得到控制,自然递减6.3%,与去年同期对比下降0.7个百分点。

    普通稠油转水驱开发21个井组,覆盖地质储量326万吨,转水驱后增油1.3万吨,井组日产油由转驱前的23.7吨上升到目前的61.5吨,吨油操作成本由去年的1496元,下降到792元。

    泌125聚驱实施堵水、关停、水井调配、细分等措施33井次,产能上升9.2吨,含水下降2个百分点,增油6715吨,吨聚增油13.4吨,提高采收率0.43%。

    精细注汽,做优热采创效益。通过优化注汽,与去年末相比,日注汽量由1940吨上升至3500吨,日产能由510吨提高至651.2吨。

    通过措施、检泵、优化注汽、优化生产制度等方式共复产关停井186口,恢复日产能153吨,产油1.53万吨。

    通过对水平井实施管杆泵优化、注采参数优化、HDCS强化采油技术等措施,治理水平井60井次,阶段产油1.01万吨,与措施前相比,日产油由1.4吨提高到1.8吨。

    杨浅3区块水平井实施HDCS强化采油技术13井次,累计生产904.9天,累计产油4118.4吨,投入产出比由1:1.3增加至1:1.7,吨油操作成本下降了526.2元。

    通过转变开发方式,实施面积注汽19个井组,覆盖储量59.35万吨,产油1.16万吨,日均产油从1.5吨上升到1.6吨,阶段油汽比0.33;实施一注多采及一注一采的注汽方式,实施点状蒸汽驱9个井组14个轮次,累计产油2040.8吨,油汽比0.23。

    精细工艺优化,攻关配套保上产。1至9月份,实施不动管柱乳化油泥调剖20井次,消耗浮渣1476立方米,节约油泥处理费用56万元,节约作业费用120万元,增油1067吨,降本增效410.7万元。实施工艺管柱联作技术75井次,合计降本80.1万元;实施强化采油技术13井次,阶段有效率100%,增油2256吨;实施厚油层堵调技术3个井组,6口油井已初步受效,液量和温度明显上升,日产油由4.5吨上升至目前的7.7吨。